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2100秒!我国全新载人火箭130吨发动机试车创纪录

发布时间:2022-12-12 10:30:47 所属栏目:动态 来源:网络
导读:   据西安航天动力试验技术研究所消息,2022年12月10日,我国首台新一代载人运载火箭飞行状态泵后摆液氧煤油发动机第4次试车圆满成功。



  11月20日,这台发动机完成首次试车,此后
  据西安航天动力试验技术研究所消息,2022年12月10日,我国首台新一代载人运载火箭飞行状态泵后摆液氧煤油发动机第4次试车圆满成功。
 
  11月20日,这台发动机完成首次试车,此后已连续完成4次试车,累计时间2100秒,是任务时间的8倍还多,刷新了此前我国百吨级系列液氧煤油发动机单台累计2050秒试车时长记录。
 
  据介绍,发动机试车时间越长、重复的次数越多,说明发动机的质量、适用重复使用的能力就越好。
  
  据悉,这台130吨级泵后摆液氧煤油发动机以120吨级液氧煤油发动机为基础,不仅提高了额定工况海平面推力,同时将发动机摇摆装置后置,用最小的摆动实现了推力矢量的变化,发动机结构更加紧凑,火箭总体构型更加优化。
 
  该型发动机50%以上主要组合件为全新研制,西安航天发动机有限公司研制团队突破并应用了常平环、离心轮3D打印成型、涡轮壳体自动焊接、锻件涡轮静子电火花成型、喷嘴磨粒流加工、总装管路自动焊接等一批新技术、新工艺,并通过30余次试车考核,逐步实现了产品技术状态固化。
 
  本次试车发动机,为首台飞行状态泵后摆液氧煤油发动机,采用飞行状态图纸进行生产、装配,首次装配飞行状态机架进行试车考核。
 
  该机架各传力杆大小端均为分体结构,机架空间位置、大小端连接面形位尺寸保证难度极大。
 
  工艺人员通过梳理机架及发动机总装工艺流程,设计专用工装保证了各传力杆大小端连接面在机架组焊焊接、机加及发动机总装时形位尺寸要求,解决了分体结构机架制造装配难题。
 
  全新的技术状态增大了发动机总装难度,总装车间积极推进导管自动化焊接技术应用,进一步提升自动焊接小导管比例和一次焊接合格率,有效保证了发动机导管的质量和一致性,顺利完成了首台飞行状态泵后摆发动机装配工作。
 
  此次飞行状态泵后摆液氧煤油发动机试车成功,充分考核了发动机的技术状态,标志着泵后摆液氧煤油发动机研制进入新阶段。
 
  后续,研制团队将紧抓技术状态落实,严控产品质量,确保发动机技术状态正确,为后续发动机研制、交付奠定坚实基础。

(编辑:威海站长网)

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